隨著市場(chǎng)對(duì)水泥與外加劑相容性的要求逐步提高,降低水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量,提高水泥與混凝土外加劑的相容性成為水泥企業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題。在技術(shù)攻關(guān)改進(jìn)之前,我公司出廠水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量為29.2%,通過(guò)對(duì)水泥配料方案的優(yōu)化和水泥粉磨工藝的綜合改進(jìn),出廠水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量降至27.6%以下?,F(xiàn)將改進(jìn)情況簡(jiǎn)介如下。
1 改進(jìn)前的需水量情況
改進(jìn)前,出廠水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量為29.2%,市場(chǎng)反映水泥與混凝土外加劑的相容性差,混凝土坍落度損失大。
水泥磨工藝系統(tǒng)為170-100輥壓機(jī)配Φ4.2 m×13.5 m水泥磨組成雙閉路循環(huán)粉磨系統(tǒng),成品選粉機(jī)為TUS4000型雙分級(jí)選粉機(jī),選粉機(jī)工作頻率為35~36 Hz。
水泥粉磨配料所使用的熟料均為外購(gòu),主要有兩種,混合材有粉煤灰、煤矸石、綠頁(yè)巖,緩凝材料有天然石膏、脫硫石膏。出磨水泥控制指標(biāo)見表1。
表1 出磨水泥控制指標(biāo)
2 需水量偏高的原因分析
為了找到影響水泥需水量的原因,我們對(duì)使用的熟料、緩凝材料、混合材分別進(jìn)行了影響水泥需水量的試驗(yàn),同時(shí),對(duì)出磨水泥做了顆粒級(jí)配分析。通過(guò)分析,我們認(rèn)為對(duì)水泥需水量的影響主要有以下幾個(gè)方面。
2.1 原材料的影響
原材料的影響首先是熟料,熟料需水量的大小直接影響水泥的需水量。從進(jìn)廠熟料的檢驗(yàn)中,就可以看到熟料標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量的差異。檢測(cè)結(jié)果顯示,兩種熟料的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量差1.2%,庫(kù)內(nèi)熟料的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量略小于堆場(chǎng)熟料,對(duì)應(yīng)的相同配料的情況下水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量也相差1.5%左右。不同熟料標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量對(duì)比見表2。
表2 不同熟料標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量對(duì)比%
其次是混合材。在相同熟料、緩凝材料的情況下做對(duì)比試驗(yàn),熟料均為A公司庫(kù)內(nèi)熟料,脫硫石膏摻量為5%,混合材摻量均為12%。小磨試驗(yàn)結(jié)果顯示,礦粉對(duì)水泥需水量的影響最小,其次是粉煤灰,對(duì)比關(guān)系是:綠頁(yè)巖>煤矸石>粉煤灰>礦粉。摻加不同混合材的水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量對(duì)比見表3。
表3 摻加不同混合材的水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量%
再次是緩凝材料。目前我公司使用的緩凝材料主要是天然石膏和脫硫石膏,兩種石膏的對(duì)比試驗(yàn)顯示,水泥中SO3含量相同的情況下,脫硫石膏和天然石膏雖然對(duì)水泥需水量的影響相差不大,但從混凝土預(yù)拌試驗(yàn)的數(shù)據(jù)看,混凝土初始塌落度天然石膏比脫硫石膏明顯大,與外加劑的相容性要強(qiáng)。不同緩凝材料的水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量及不同SO3摻量的塌落度對(duì)比見表4。
表4 不同緩凝材料的水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量及不同SO3摻量的混凝
2.2 水泥顆粒級(jí)配的影響
從出磨水泥檢測(cè)結(jié)果來(lái)看,水泥細(xì)度偏細(xì),0.08 mm篩篩余只有0.8%,尤其是0.045 mm篩篩余只有4%~5%。通過(guò)對(duì)水泥顆粒級(jí)配的分析可以看出,由于選粉機(jī)選粉效率高,選出來(lái)的水泥顆粒均勻,造成水泥的顆粒級(jí)配分布范圍窄,3~32 μm顆粒過(guò)于集中,3 μm以下及32 μm以上顆粒偏少,水泥顆粒級(jí)配不合理。
3 改進(jìn)方案
根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果及原因分析,我們對(duì)水泥的配料方案進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,并對(duì)水泥的粉磨工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,具體措施如下。
3.1 配料方案的優(yōu)化調(diào)整
在原材料選擇方面,一是在供應(yīng)條件相同的情況下,選擇需水量低的熟料。二是停用綠葉巖,礦粉由于價(jià)格高,與熟料的價(jià)差小,成本原因放棄。因此改用粉煤灰與煤矸石作為水泥混合材配料,并且控制煤矸石摻量在3%~5%,粉煤灰摻量在7%~10%。三是盡管天然石膏對(duì)水泥與外加劑的相容性好,但由于脫硫石膏與天然石膏對(duì)水泥需水量的影響不大,且價(jià)格便宜又屬于固廢利用,因此緩凝劑選擇了脫硫石膏。
改進(jìn)后的配料方案是熟料82%~83%,脫硫石膏4%~4.5%,粉煤灰7%~10%,煤矸石3%~5%。
3.2 水泥顆粒級(jí)配的優(yōu)化
為了使水泥顆粒級(jí)配分布放寬,對(duì)水泥磨中控操作參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,改變?cè)瓉?lái)的水泥磨操作思路,模仿開流磨的操作辦法。通過(guò)提高磨機(jī)出口水泥的比表面積,降低循環(huán)負(fù)荷,達(dá)到“磨內(nèi)磨細(xì)、多磨少選”的目的,來(lái)放寬成品水泥的顆粒級(jí)配范圍。為了達(dá)到這一目的,在不影響選粉效率的情況下,對(duì)選粉機(jī)內(nèi)部進(jìn)行了改進(jìn),并對(duì)水泥磨進(jìn)行了改進(jìn);對(duì)水泥磨二倉(cāng)的研磨體級(jí)配進(jìn)行了調(diào)整,封堵了部分活化襯板空隙,提高了水泥磨的研磨效率,大幅降低了水泥磨的循環(huán)負(fù)荷率和磨內(nèi)通風(fēng)。改進(jìn)后的運(yùn)行參數(shù)見表5。
表5 改進(jìn)前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
4 改進(jìn)后的效果
水泥磨粉磨工藝改進(jìn)后,出磨水泥在比表面積不變的情況下,0.045 mm篩篩余大幅提高,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量降低1.6%,出磨水泥控制指標(biāo)及實(shí)際完成情況見表6。
表6 出磨水泥控制指標(biāo)及實(shí)際完成情況
從水泥顆粒級(jí)配看,水泥的顆粒級(jí)配范圍放寬,水泥3~32 μm之間的顆粒適當(dāng)減少,45 μm以上顆粒增加,水泥平均粒徑增加了5 μm,水泥的顆粒級(jí)配趨于合理,改進(jìn)前后水泥顆粒級(jí)配數(shù)據(jù)對(duì)比見表7。
表7 改進(jìn)前后水泥顆粒級(jí)配數(shù)據(jù)對(duì)比
5 結(jié)論
通過(guò)對(duì)水泥配料方案的優(yōu)化調(diào)整和粉磨工藝過(guò)程的改進(jìn),大幅降低了水泥磨循環(huán)負(fù)荷率,提高了水泥磨的研磨能力。水泥磨的中控操作參考開流磨的操作思路,水泥顆粒級(jí)配逐步趨于合理,在進(jìn)廠熟料標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量上升0.9%的情況下,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量降低了1.6%,降低到28%以下,混凝土和易性顯著改善,水泥與外加劑的相容性增強(qiáng)。
作者單位:蘭州祁連山水泥商砼有限公司
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