印度博帕爾農(nóng)藥廠發(fā)生的 12.3 事故是世界上最大的一次化工毒氣泄漏事故。其死傷損失之慘重,震驚全世界,以至今天仍是令人怵目驚心的。
1.事故概況
1984 年 12 月 3 日凌晨,印度的中央聯(lián)邦首府博帕爾的美國聯(lián)合碳化公司農(nóng)藥廠發(fā)生毒氣泄漏事故。有近 40 噸劇毒的甲基異氰酸酯(MIC)及其反應(yīng) 物在 2 小時內(nèi)沖向天空,順著每小時 7.4 公里的西北風(fēng),向東南方向飄蕩, 剎時間毒氣彌漫,覆蓋了相當(dāng)部分市區(qū)(約 64.7 平方公里)。高溫且密度大于 空氣的 MIC 蒸氣,在當(dāng)時 17℃的大氣中,迅速凝聚成毒霧,貼近地面層飄移,許多人在睡夢中就離開了人世。而有更多的人被毒氣熏嗆后驚醒,涌上街頭,人們被這驟然降臨的災(zāi)難弄得暈頭轉(zhuǎn)向,不知所措。博帕爾市頓時變成了一座恐怖之城,一座座房屋完好無損,滿街遍野到處是人、畜和飛鳥的尸體, 慘不忍睹。在短短的幾天內(nèi)死亡 2500 余人,有 20 多萬人受傷需要治療。一 星期后,每天仍有 5 人死于這場災(zāi)難。半年后的 1985 年 5 月還有 10 人因事 故受傷而死亡,據(jù)統(tǒng)計本次事故共死亡 3500 多人。受害者需要治療,孕婦流產(chǎn)、胎兒畸形、肺功能受損者不計其數(shù)。
這次事故經(jīng)濟損失高達近百億美元,震驚整個世界。各國化工生產(chǎn)部門 紛紛進行安全檢查,清除隱患,都在汲取這次悲慘事故的教訓(xùn),借前車之轍, 防止類似事故發(fā)生。
2.甲基異氰酸酯(MIC)的理化性質(zhì)
甲基異氰酸酯(CH3NCO)是無色、易揮發(fā)、易燃燒的液體。分子量為 57。沸點為 39.1℃。20℃時的蒸氣壓為 46.4kPa(348mmHg)。蒸氣密度比空氣的重1 倍。它是生產(chǎn)氨基甲酸酯農(nóng)藥西維因的主要原料。
MIC 的化學(xué)性質(zhì)很活潑,能與有活性的氫基團起反應(yīng);能和水反應(yīng)并產(chǎn) 生大量熱;它能在觸媒的作用下,發(fā)生放熱的聚合反應(yīng)。促進聚合反應(yīng)的觸 媒很多,如堿、金屬氯化物及金屬離子鐵、銅、鋅等,因此 MIC 不能同這些 金屬接觸。接觸它的容器需用 304 號不銹鋼和襯玻璃材料制成。輸送管道需 用不銹鋼或襯聚四氟乙烯材料制成。容器體積要大,盛裝 MIC 量只容許占容 積的一半。大量儲存時應(yīng)使溫度保持在 0℃。MIC 產(chǎn)品規(guī)格要求含量≥99%,游離氯 0.1%,含三聚物≤0.5%。MIC中殘留有少量光氣,它能抑制 MIC 與水反應(yīng)及聚合反應(yīng),但光氣也能提供氯 離子,可腐蝕不銹鋼容器。因此,每套設(shè)備使用 5 年應(yīng)做更換。
3.事故原因
本次事故發(fā)生的原因是多方面的,在該廠 MIC 生產(chǎn)過程中的技術(shù)、設(shè)備、人員素質(zhì)、安全管理等許多方面都存在著問題。有人對本次事故進行了較詳 細的分析,找出了 67 條發(fā)生原因。在諸多原因中以下幾條是主要原因。
事故直接原因:610 號儲罐進入大量的水(殘留物實驗分析表明進入了450~900kg 水)和產(chǎn)品中氯仿含量過高(標(biāo)準(zhǔn)要求≤0.5%,而實際發(fā)生事故 時高達 12%~16%)。12 月 2 日當(dāng)用氮氣將 MIC 從 610 號儲罐轉(zhuǎn)送至反應(yīng)罐 時沒有成功,部門負責(zé)人命令工人對管道進行清洗。按安全操作規(guī)程要求, 應(yīng)把清洗的管道和系統(tǒng)隔開,在閥門附近插上盲板,但實際作業(yè)時并沒有插盲板。水進入 610 號儲罐后與 MIC 反應(yīng)可產(chǎn)生 CO2 和熱量。這類反應(yīng)在 20℃時進行緩慢,但因為熱量累積,加之氯仿及光氣提供的氯離子起催化作用, 加速水和 MIC 之間反應(yīng);而且氯離子腐蝕管道(新安裝的安全閥排放集管不是 不銹鋼而是普通鋼),使其中含鐵離子等催化 MIC 發(fā)生聚合反應(yīng)也產(chǎn)生大量的 熱,加速水與 MIC 之間反應(yīng)。熱使 MIC 蒸發(fā)加劇,蒸氣壓上升,產(chǎn)生的 CO2 也使壓力上升。故這類異常反應(yīng)到后來愈來愈烈,導(dǎo)致罐內(nèi)壓力直線上升, 溫度急劇增高,造成泄漏事故發(fā)生。據(jù)推測事故當(dāng)時罐內(nèi)壓力至少達到180psi,溫度至少達 200℃。
造成這次深重災(zāi)難的事故因素也是多種因素湊成的。
(1)廠址選擇不當(dāng),建廠時未嚴格按工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,沒有足夠的衛(wèi)生隔離帶。建廠時,像磁石般地吸引著失業(yè)者和貧窮者來到這里。先后在工廠周圍搭起棚房安家,最后竟與工廠一街之隔形成了霍拉和賈拉卡什 兩個貧民聚居的小鎮(zhèn)。而政府考慮到饑民的生計而容忍了這種危險的居民。結(jié)果在這次悲慘的事故中,兩個小鎮(zhèn)恰好在工廠下風(fēng)側(cè),故兩鎮(zhèn)居民死傷最多,受害最重。
(2)當(dāng)局和工廠對 MIC 的毒害作用缺乏認識發(fā)生大的泄漏事故后,根本沒有應(yīng)急救援和疏散計劃。事故當(dāng)夜,市長(原系外科醫(yī)生)打電話問工廠毒氣的性質(zhì),回答是氣體沒有什么毒性,只不過會使人流淚。一些市民打電話 給當(dāng)局問發(fā)生了什么事,回答是搞不清楚,并勸說居民,對任何事故的最好 辦法是呆在家里不要動。結(jié)果是不少人在家中活活被毒氣熏死。在整個事故 過程中,通迅系統(tǒng)對維持秩序和組織疏散方面沒有發(fā)揮什么作用。農(nóng)藥廠的阿瓦伊亞醫(yī)生說:“公司想努力發(fā)出一個及時的勸告,但被糟糕的印度通訊部所阻斷。在發(fā)生泄漏事故的當(dāng)日早晨,我花了兩個小時試圖通過電話通知博帕爾市民,但得不到有關(guān)部門的回答。
(3)工廠的防護監(jiān)測設(shè)施差僅有一套安全裝置,由于管理不善,而未處于應(yīng)急狀態(tài)之中,事故發(fā)生后而不能啟動。該廠沒有像美國工廠那樣的早期報警系統(tǒng)。也沒有自動監(jiān)測安全儀表。該廠的雇員缺乏必要的安全衛(wèi)生教育,缺乏必要的自救、互救知識,災(zāi)難來臨時又缺乏必要的安全防護保障,因此事故中雇員束手無策,只能四散逃命。
(4)管理混亂工藝要求 MIC 儲存溫度應(yīng)保持在 0℃左 右,而有人估計該廠 610 號儲罐長期為20℃左右(因溫度指示已拆除)。安全裝置無人檢查和維 修,致使在事故中,燃燒塔完全不起作用,淋洗器不能充分發(fā)揮作用。因隨 意拆除溫度指示和報警裝置,當(dāng) 12 月 2 日 23 時 610 號儲罐開始泄漏時,未 能起報警作用,坐失搶救良機。交接班不嚴格,常規(guī)的監(jiān)護和化驗記錄漏記。該廠自 1978 年至 1983 年先后曾發(fā)生過 6 起中毒事故,造成死亡 1 人,48 人 中毒。這些事故卻未引起該廠領(lǐng)導(dǎo)層重視安全,未能認真汲取教訓(xùn),終于釀成大禍。
(5)人員技術(shù)素質(zhì)差2日23 時 610 號儲罐突然升壓,向工長報告時,他卻說不要緊,可見他對可能發(fā)生的異常反應(yīng)缺乏認識。公司管理人員對 MIC 和光氣的急性毒性簡直到了無知的程度,他們經(jīng)常對朋友說:“當(dāng)光氣泄漏時,用濕布將臉和嘴蓋上,就沒有什么危險了”。 他們經(jīng)常向市長說:“工廠一切事情都很正常,沒有什么值得操心的。工廠 很安全,非常安全。”甚至印度勞動部長也說“博帕爾工廠根本沒有什么危險,永遠不會發(fā)生什么事情。”操作規(guī)程要求,MIC 裝置應(yīng)配置專職安全員,3 名監(jiān)督員,2 名檢修員和12 名操作員。關(guān)鍵崗位操作員要求大學(xué)畢業(yè)。而在 1984 年 12 月該裝置無專職安全員,僅有 1 名負責(zé)裝置安全責(zé)任者,1 名監(jiān)督員,1 名檢修者,操作員無 1 名大學(xué)畢業(yè)生,最高也只有高中學(xué)歷。MIC 裝置的負責(zé)人是剛從其他部 門調(diào)入的。沒有處理 MIC 緊急事故的經(jīng)驗。操作人員注意到 MIC 儲罐的壓力 突然上升,但沒有找到壓力上升的原因。為防止壓力上升,設(shè)置了一個空儲罐,但操作人員沒有打開該儲罐的閥門。清洗管道時,閥門附近沒有插盲板,水流入 MIC 儲罐后可能發(fā)生的后果操作員不知道。違章作業(yè),MIC 儲罐按規(guī) 程實際儲量不得超過容積的 50%,而 610 號實際儲量超過 70%。
(6)對 MIC急性中毒的搶救無知 ,MIC可與水發(fā)生劇烈反應(yīng),因此用水可較容易地破壞其危害性,如用濕毛巾可吸收 MIC 并使其失去活性,這一信息 若向居民及時發(fā)布可免去很多的死亡和雙目失明。醫(yī)療當(dāng)局和醫(yī)務(wù)人員都不 知道其搶救方法。當(dāng) 12 月 5 日美國聯(lián)合碳化公司打來電話稱可用硫代硫酸鈉 進行搶救時,該廠怕引起恐慌而沒有公開這個信息。12 月 7 日西德著名毒物專家?guī)Я?5 萬支硫代硫酸鈉來到印度的事故現(xiàn)場,說明該藥搶救中毒病人很 有效,但州政府持不同意見要求專家離開博帕爾市。
4.事故教訓(xùn)
從這起震驚全世界的慘重事故中,可以總結(jié)出如下幾方面的教訓(xùn)。
①對于產(chǎn)生化學(xué)危險物品的工廠,在建廠前選址時,應(yīng)作危險性評價。根據(jù)危險程度留有足夠防護帶。建廠后,不得臨近廠區(qū)建居民區(qū)。
②對于生產(chǎn)和加工有毒化學(xué)品的裝置,應(yīng)裝配傳感器、自動化儀表和計算機控制等設(shè)施,提高裝置的本質(zhì)安全水平。
③對劇毒化學(xué)品的儲存量應(yīng)以維持正常運轉(zhuǎn)為限,博帕爾農(nóng)藥廠每日使用 MIC 的量為5 噸,但該廠卻儲存了 55 噸,這樣大的儲存量沒有必要。
④健全安全管理規(guī)程,并嚴格執(zhí)行。提高操作人員技術(shù)素質(zhì),杜絕誤操作和違章作業(yè)。嚴格交接班制度,記錄齊全,不得有誤,明確責(zé)任,獎罰分明。
⑤強化安全教育和健康教育,提高職工的自我保護意識和普及事故中的自救、互救知識。堅持持證上崗,不獲得安全作業(yè)證者不得上崗。
⑥對生產(chǎn)和加工劇毒化學(xué)品的裝置應(yīng)有獨立的安全處理系統(tǒng),一旦發(fā)生泄漏事故能即時啟動處理系統(tǒng),將毒物全部吸收和破壞掉。該系統(tǒng)應(yīng)定期檢修,只要正常生產(chǎn)在進行,它即處于良好的應(yīng)急工作狀態(tài)。
⑦對小事故要做詳細分析處理,做到“四不放過”。該廠在 1978 年至1983 年期間曾發(fā)生過 6 起急性中毒事故,并且中毒死亡 1 人,尚未引起管理 人員對安全的重視。
⑧凡生產(chǎn)和加工劇毒化學(xué)品的工廠都應(yīng)制訂化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案。通過預(yù)測把可能導(dǎo)致重大災(zāi)害的情報在工廠內(nèi)公開。并應(yīng)定期進行事故演習(xí),把防護、急救、脫險、疏散、搶險、現(xiàn)場處理等信息讓有關(guān)人員都清楚。
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