老一輩航修人打破國外技術(shù)封鎖——
成功試修第一臺殲-7發(fā)動機
范寧 王若璞 趙紅
技術(shù)人員在發(fā)動機修理現(xiàn)場。作者供圖
電影《你好,李煥英》熱映,一些沉寂已久的三線建設(shè)老廠區(qū)成為“網(wǎng)紅打卡地”。
這部影片中的不少畫面,取景于襄陽航泰動力機器廠。歲月斑駁的老廠房、銹跡斑斑的舊機器、縱橫交錯的鐵管道……無不散發(fā)出20世紀七八十年代的濃濃氣息,讓人們不由地回憶起那段激情燃燒的歲月。
1965年,為響應(yīng)毛主席“三線建設(shè)要抓緊”的號召,一批批年輕人從祖國四面八方來到襄陽市谷城縣。一座空軍航修廠在山溝里悄無聲息地開工建設(shè),專門負責(zé)人民空軍航空發(fā)動機的維修保障任務(wù)。
建廠之初,創(chuàng)業(yè)條件異常艱苦。老一輩航修人迎難而上、頑強拼搏,僅用3年時間就完成了航修廠基本建設(shè)任務(wù)。這是工廠第一次創(chuàng)業(yè),也是老一輩航修人創(chuàng)造的第一個奇跡。
工廠首次試修的是列裝空軍部隊的殲-7戰(zhàn)機發(fā)動機。當(dāng)時,工廠工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,缺設(shè)備、少圖紙,沒有技術(shù)資料、缺乏專業(yè)技術(shù)人才。
得知情況后,兄弟航修廠紛紛派出技術(shù)骨干前來支援。1972年3月的一天,接到調(diào)令的空軍某航修廠技術(shù)員劉培輝,帶著妻子和不滿3歲的兒子,坐著綠皮火車,從陜西匆匆趕往襄陽,支援殲-7發(fā)動機試修。
一切從頭開始。沒有設(shè)計圖,劉培輝就帶著技術(shù)人員用板尺、鴨嘴筆和填上炭黑墨水的圓規(guī)夜以繼日地繪制圖紙;沒有工藝流程圖,工程技術(shù)人員挑燈夜戰(zhàn),對照從外廠找來的技術(shù)資料,反復(fù)研究推敲,重新編訂;冷凝磷化輸油管道槽造價高、制造周期長,他們巧妙地利用消防車代替熱水槽,用膠木槽代替冷水槽的“土辦法”,進行冷凝磷化處理。
一切準備就緒后,工廠轉(zhuǎn)入正式試修。在試修過程中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)發(fā)動機時常有雜音出現(xiàn)。當(dāng)時沒有完善的檢測設(shè)備,如何排除雜音成為棘手難題。
為此,工程師張志良多次爬到2米多高的試車臺架上,弓著腰在發(fā)動機軸承箱上聽聲辨別故障。只聽聲響時大時小、時有時無,故障部位一時難以確定。張志良借助10多厘米長的螺絲刀,像聽診器一樣輕輕頂在燃燒室、導(dǎo)向器和附件機匣逐個部位聽,最終辨別出雜音來自軸承箱機匣內(nèi)腔——原來是一段5毫米長的金屬屑在“作怪”。查明原因后,雜音問題成功得到解決。
在隨后的維修過程中,技術(shù)人員又遇到軸承過度磨損導(dǎo)致低壓轉(zhuǎn)子卡滯的問題。經(jīng)過連夜試驗攻關(guān)后,他們有針對性地改進同心度測量方法,采取在前軸承油路增加堵頭的設(shè)計,有效解決了低壓轉(zhuǎn)子卡滯的問題。
1975年1月28日,這一天注定寫入工廠史冊。在經(jīng)歷多輪技術(shù)攻關(guān)后,工廠試修的第一臺殲-7發(fā)動機試車成功。
這是我國自主試修的第一臺航空發(fā)動機,標(biāo)志著我國具備了自主修理航空發(fā)動機的技術(shù)實力。
當(dāng)年,工廠成功維修幾十臺殲-7發(fā)動機。由此,襄陽航泰動力機器廠的“航修報國”之路正式開啟,也為我國航空發(fā)動機修理事業(yè)奠定了第一塊基石。
來源:解放軍報
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